如何解決印刷中大色塊?
如何解決印刷中大色塊?
當(dāng)前,產(chǎn)品的外觀時尚設(shè)計較多地采用大色塊、大實(shí)地,用來突出產(chǎn)品的亮點(diǎn),以達(dá)到刺激人感觀視覺的效果,這樣就給我們膠印包裝紙的操作造成了很大的麻煩。
其一,大實(shí)地版產(chǎn)品由于原樣要求墨色濃厚,要達(dá)到原樣的要求必須采用兩塊版下墨,才能印得厚實(shí)平服,由于墨量大,水量也相應(yīng)增加,致使油墨乳化程度提高,產(chǎn)品干燥時間延長,加工周期同時延順,工作效率大大降低,對于要求交單時間快捷的短版活經(jīng)常延誤。
其二,由于墨量較大,盡管在前期設(shè)定了防范措施,但稍有不慎仍然會出現(xiàn)粘臟現(xiàn)象,只得加大噴粉量,這樣又給印后加工造成了一定的困難。雖然在覆膜、上光前采取了除粉措施,但嵌入在油墨中的粉末是很難清除的,覆膜、上光后的產(chǎn)品因殘留在油墨中,而出現(xiàn)虛點(diǎn)、麻點(diǎn),使產(chǎn)品的外觀受到影響。
初次試印了1500張(堆紙),經(jīng)抽樣檢查,油墨干燥速度加快,產(chǎn)品背面無粘臟,在印刷過程中油墨轉(zhuǎn)遞性能正常,上海印刷機(jī)器在運(yùn)行或停機(jī)時均未出現(xiàn)墨斗膠輥結(jié)皮結(jié)膜現(xiàn)象。印完半小時后即進(jìn)行紅黃色套印,套印結(jié)束后,半小時上機(jī)覆膜,原來因大量噴粉造成的覆膜出現(xiàn)的麻點(diǎn)虛點(diǎn)也完全消失了。經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品基本符合樣張要求。初試成功后對后面6000印如法炮制,整個操作過程未見差錯。對此,筆者體會到,對待操作中出現(xiàn)的難點(diǎn),不能墨守成規(guī),要大膽創(chuàng)新,尋找到新的解決途徑,特別是對市場上出現(xiàn)的新材料,要在實(shí)際工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),才能變被動為主動,提高自己的操作水平,解決在生產(chǎn)實(shí)際中不斷出現(xiàn)的新問題。